湖北墙体广告 又是一个喜讯!
湖北劲牌
公司保健酒智能制作试点项目,成功当选2016年国家智能制作试点演示专项项目名录。全国63个项目入围,
湖北仅四席,劲牌是全国仅有的酒企。
11月,63个项目将会集在
上海展览,向世人一展“我国制作”实力。孕育这个项目的是劲牌,改写千年酿酒前史的地址,永久定格在了枫林。
枫林酒厂,在这座
现代化的出产车间里,全部酿酒出产进程从蒸煮到糖化、发酵,完结了全部机械化,一切物料全部不沾地,让观者无不领略到酿酒新工艺的共同魅力。8月16日,在劲牌前往枫林酒厂,寻找了一粒高粱米“环屋飞翔”后变成清香醇酿的美妙进程。
一年5万人来观赏高粱米的“环屋飞翔”
上午10点,末伏的太阳照旧火辣,一辆游览大巴驶入枫林酒厂内。
酒厂坐落
湖北阳新枫林镇大桥村,群山环抱,宛如世外桃源。2011年7月建成投产,彻底建成后将年产小曲原酒6万吨。
游览大巴载来的是
麻城商场忠诚消费者。在枫林酒厂副厂长冯海兵的带领下,一同加入了这支观赏部队。步入车间三楼,能够看到窗外不远处有10个18米高的 粮仓。来自澳洲阳光农场的优异高粱米飞洋跨海来到
武汉港和
九江港,再一车车从港口运来卸进粮仓,经过主动提高输送机进入三楼浸泡车间,水量、水温由电脑控 制。
操控室,蒸粮一班班长李强正在监控浸泡粮槽进水流量。“温馨提示:5#蒸锅泄压完结,请加闷粮水!”屏幕上弹出提示窗口,李强轻点鼠标,加水开端。20多个小时后,泡好的粮食主动输送到蒸煮车间。
工人坐在监控室里又轻点鼠标,二楼车间的特制高压锅就开端煮粮。粮食煮好后,经过主动摊凉机冷却并拌入酒曲,被输送到恒温恒湿的糖化箱。8个糖化箱,只需求一名工人监测温度湿度。
在曩昔最耗人力的入池发酵车间,两米深的发酵池不见了,取而代之的是一个个不锈钢料斗。糖化好的质料,输进料斗后,被叉车送进一楼恒温发酵车间。
半个月后,料斗被叉车转运到蒸馏出产线,主动倾倒、上料、蒸馏,明澈晶亮的酒液汩汩活动。舀一瓢,悄悄一品,满口留香。全部进程,粮仓到三楼,再到一楼,只是能在粮食进高压锅和输进料斗时看见酒红色的高粱米。
麻城一位消费者观赏后慨叹:尽管看不到全进程,但能感触到高粱米自在活动一遭,就成了酒,这现已很美妙了!据介绍,如今一年中,前来感触这趟美妙游览的现已多达5万人次。
小曲酒酿制新工艺6年探索改变千年前史
消费者的惊叹首要来自小曲酒酿制新工艺的共同魅力。
经典影片《红高粱》中,一群大老爷们打着赤膊,在高温熏蒸的作坊里,把酒跪拜酒神,大声唱着《酒神曲》:“九月九酿新酒,好酒出在咱的手……”由于运粮、浸泡、蒸煮、发酵、蒸馏……一道道工序,都要靠肩挑背扛,靠经历,他们希望酒神保佑。
真有酒神保佑出好酒吗?必定没有!
进入21世纪,葡萄酒、啤酒等液态发酵的酒,现已完结主动化出产,唯一固态发酵的白酒酿制仍停留在原始的手艺时代。传承千年的酿制技能,怎么完结机械化、主动化、信息化、智能化、才智化?劲牌人要吃这个螃蟹。
2006年年头,
公司领导与技能人员到
云南玉林泉酒业有限
公司观赏学习。此刻,对方发酵时用的是能够
移动小白桶,改变了传统的固定发酵池。这给其时的毛铺酒厂技能副厂长沈永祥很大感触。
“我们也能够干!”沈永祥等人用了6年时刻,摸着石头过了河。2008年夏天,开端在毛铺酒厂做小实验,从几十斤到几百斤投粮,经过无数次的失利,总算找到与温度的联系——需求关闭恒温。
此刻,原酒生态园四期(枫林)现已计划,
公司紧迫按新工艺请求从头计划规划,这才有了如今的枫林酒厂。随后又下
广东、访台湾、走日本,对蒸粮、蒸馏等工序实验修改再实验,2011年7月,一座
现代化的酿酒车间在阳新枫林镇投产。
“中心失利了太屡次,董事长问:‘能不能行’。沈永祥必定答复:‘必定行’。”冯海兵回想说,那个时候一切人一天干十四五个小时,来一个疑问处理一个。 酿制三车间职工陈荣生也回想:投产时设备疑问层出不穷,20个酒甑7个出毛病,技能人员跟班出产,经过3个多月的设备改造验证,在2012年2月底,酒质 酒率总算趋于稳定。
恰是这6年,劲牌“小曲酒酿制新工艺”推动了我国酿酒职业工业化的开展进程,也改变了千年酿酒前史。
智能机器人戴电子眼上阵变“酿酒超人”
当高粱米完结浸泡,“飞翔”到蒸甑时,摇臂挥动的机器人最招引观赏者的目光。
在枫林酒厂4#车间蒸馏区,12个机器人一字排开,每个机器人担任2个酒甑。这些机器人是劲牌
公司提出方案,厂家专门规划,2015年10月上岗,代替了以往人工铲糟上甑的方法。
机器人臂上,装置了红外成像设备,能够捕捉酒甑质料外表温度场的细小改变,经过后台的核算剖析改变机器人的质料分布动作,确保质料与蒸汽的充分触摸,提高出酒率。
机器人参加酿酒变成实际。“一个酿酒车间,年产1.3万吨原酒,工人每周歇息两天,加起来只要120人。”枫林酒厂厂长沈永祥说,假如按传统出产方法,最少需求500人。
主动化酿酒,削减了工人数量,更减轻了作业强度。传统的入池车间,温度高,耗力大,工人通常赤膊上阵,鲜有女人职工。“如今都是机械化操作,我们的作业即是接料、盖料,不费劲。”四车间入池一班女职工柯春芳说,一班14名工人,女人有7位,“顶起了半边天”。
一般来说,酒企进行机械化和主动化改造,也许会对酒质产生影响。劲牌
公司经过一年多的出产实验,对照使用新工艺前后的酒质状况后发现,由于新工艺选用低温长时刻发酵技能,酒质有十分显着的提高,经过了国家实验室认可的威望实验室检查。
沈永祥表示,新工艺使全部出产流程完结了一致的
现代科学管理,这使得各流程的不稳定要素得到了科学有用的操控,极大程度地下降了环境要素对酒质的影响,从而处理了长期以来酒质不能得到稳定确保的难题。
一起,用高压蒸粮代替本来的常压蒸粮,蒸汽耗用时刻由本来的3个小时变为如今的35分钟,大大削减了对原煤的耗费。此外,新工艺用多菌种纯种培育代替传统观音土曲,可提高原粮出酒率5个百分点,每年下降粮耗10%。
沈永祥算了一笔细账:以年产6万吨小曲原酒演示企业为例,选用新工艺后每年可节省用水82万吨,节省原煤19800吨,节省粮食12000吨,削减废水 排放28万吨。假如这项技能在全部职业得到推行,以年产100万吨原酒核算的话,能够完结每年节省用水1400万吨,节省原煤33万吨,节省粮食20万 吨,每年可削减废水排放460万吨。“这可不是一笔小数目,这不只是是经济账,更是一笔环保账,社会效益账啊!”
劲牌打开大门让“高粱米”飞向全国
“小曲酒酿制新工艺是一个时刻在更新晋级的技能。”冯海兵介绍,枫林酒厂3号车间是一块新工艺从无到有的实验田,2号4号车间在此基础上优化了糖
化工序,完结了链式输送,很多细节趋于完善,2014年投产的5号车间又更上一层楼。
“今年行将投产的1号车间,那就更牛了!”在冯海兵的口中,1号车间机械化、主动化、信息化、智能化程度更高,不仅能完结循环车间不要人工叉车的功用,还能完结糯高粱的主动化酿酒。
6年探索,劲牌人让普通高粱米“飞”了起来;又是一个6年,劲牌人让难度极大的糯高粱也将“飞”起来!
从2006年开端,劲牌累计出资10亿元,建造成了具有主动化出产工艺的枫林出产基地,到2018年,还将完结一切车间智能传感器的布放,添加云机器人 代替人工操作,完结出产基地的网络改造,完结数据中心建造,完结MES体系建造,完结与ERP体系对接,完结物联网支持渠道建造,逐渐树立能耗、设备运 维、营销数据、出产工艺模拟等使用。
小曲酒酿制新工艺日趋成熟的一起,劲牌的大门是打开的,对竞争对手从不藏着掖着。现在已有数十家酒企特地赶往劲牌调查、学习,劲牌都毫无保留地介绍自个的探索考虑和经历。沈永祥等劲牌技能人员也常常受邀前往全国各地酒企,进行技能改善交流。
散步枫林酒厂,看到的是花园式的工厂,闻到的是充满空气中的酒香,感触到的更是引领酿酒出产方法的不断立异。
8月16日,出资80万元的车间蒸汽搜集会集处理体系正在紧张装置。冯海兵说:“这是一分钱报答都没有的环保工程,但立异价值却无法估量。”
当天,新一年度的时节招工在枫林酒厂开端,周边阳新、大冶务工人员纷纷前来争夺这个不再是体力劳动的作业。
信任,不久的将来,小曲酒酿制新工艺必定会被更多的酒企学习和使用,到时全国各地
大众将会具有更多“不是体力劳动”的作业。那时,张狂的高粱米必定绕着全我国在飞!