走入生产制造地区,蓝天白云草地,路面环境整洁,附近的小树苗全身穿绿,要不是见到企业的名字,难以想起它是化工厂。
这一切要归功于低氮燃烧器新项目的执行。混凝土生产制造造成的关键空气污染物有二氧化硫、氮氧化合物、细颗粒物,衢州市生态环境局河山大队污染治理科责任人江建国说,大部分化工厂都能进行二氧化硫和细颗粒物的低氮燃烧器指标值,而氮氧化合物要完成低氮燃烧器却不易。
为了更好地攻破这一困难,河山南方水泥和混凝土装备制造业公司一起科学研究,资金投入2000万元,70多名技术性、工程项目和施工队伍顶风冒雨,前不久,研发出了新的管路炉烟气脱硝技术性并取得成功运作。
“不用加上金属催化剂,该技术性可从根源上把窑内造成的氮氧化合物转变成N2等零污染汽体。”在郑书君标示下,新闻记者见到在暖风器旁边,新创建管路烟气脱硝炉进风口与窑尾烟室顶缩口联接,排气管与溶解炉底端联接,完成氮氧化合物的消耗量由原先的300mg/m3降至43mg/m3上下,年消耗量可降低600吨。
“这等同于三万几辆车机动车辆一年的氮氧化合物消耗量。”江建国举例子道,江山市目前机动车辆超十二万辆,一条混凝土生产流水线降低的年消耗量,等同于河山全年度1/4多机动车辆氮氧化合物的排出总产量。
“该技术性较大 闪光点取决于节能降耗的另外,大幅度降低了经营成本。”郑书君统计分析过,试运转至今,不但氮氧化合物消耗量大幅降低,连混凝土生产制造中的氢氧化钠使用量也比原先少了20%,耗煤也有一定的降低。
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